今年一季度,焙烧车间紧紧围绕生产经营中心目标,紧盯焙烧块外观合格率、天然气单耗两个核心指标,认真策划,组织开展了“双开门红”主题活动,有效制定各项措施,明确阶段性任务,严格开展相关考核。车间党政积极配合行动,共同发力,车间各项工作有序推进,取得了显著效果。
截至3月底,车间名员工鼓足干劲,大力开展增产提质、降本增效工作,严防安全环保底线,完成焙烧块产量吨,超计划4.95%;外观合格率99.35%,创历史新高;车间综合天然气单耗70.98Nm3/t,超年度制定目标6%,实现了双开门红。
紧盯核心指标,勇攀合格率高峰
焙烧车间按照公司要求认真开展工作,在实际工作中紧盯阳极外观合格率这项核心指标。在多功能天车岗位开展“降低缺棱掉角废块率”的专项劳动竞赛,在炉面开展加强修补炉减少氧化废块的专项攻关活动。针对多功能装出炉质量的考核力度弱,不能体现质量在业绩中的突出作用,车间还专门召开专题会议进行了考核方案的调整,使考核分配更加突出绩效。
采纳合理化建议针对炉室变形严重却又达不到修炉条件的料箱,在炉室变形严重易挤坏炭块的料箱位置对炭块进行调向装炉,降低产生废块风险,同时避免了该位置反复出现废块确保炉室不放空和确保满产等措施。在装炉前对生块标号,跟踪天车工装炉业绩,进行统计分析,加严考核等方式。大力提高装出炉质量,合格率稳步提高。一季度实现了阳极外观合格率99.35%,创历史最高水平。
对标先进、降本增效出实招
在对标先进方面,车间将降本增效的精力主要聚焦在焙烧炉能耗方面。面对焙烧炉老化,炉墙变形严重等问题,如何在现有条件下提高焙烧合格率,降低天然气单耗,实现增产提质。为进一步降低气耗,在两个系列推行节能标准化移炉模式,并实施劳动竞赛,将移炉时间大大缩短到30分钟内完成,降低了天然气消耗。
I系列炉龄已有21年,焙烧炉结构老化,炉墙变形漏风严重,一直是车间的能耗大户。为了降低气耗,车间所有员工集思广益,最后系列负责人张文生提出在4P、5P和1C位置的料箱上铺设一层硅酸铝纤维保温毯,增加炭块处理温度,降低气耗。此项措施实施后,炭块温度由原来的0℃提升到℃,气耗降到了88Nm3/t,由原来的能耗大户变成了节能标兵。
严控环保风险、护航安全生产
焙烧I系列炉面和净化长期出炭黑,安全环保风险极大,年已经数次着火。为了规避I系列净化系统着火风险,车间从源头治理(工艺调整优化)到后端清理(净化电场检查清理),全过程严管严控(净化监控系统的优化升级、净化岗位24小时在岗监控)。
车间自主开发了烟斗检测挥发分和炭黑的检测装置,能直观反映焙烧周期内各个阶段烟气质量的变化情况,依赖此装置针对焙烧I系列进行了三次工艺调整,实现了工艺曲线合理、燃料和挥发分燃烧充分,烟斗和净化炭黑大量减少,极大了降低焙烧I系列安全环保风险。
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