怎么也搞不定的难选泥质氧化铜,只需几招破

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作为氧化铜矿的附着物,矿泥突出问题很多,比如污染矿物表面、降低矿物可浮性、消耗化学药剂、浮选过程难以控制等,无疑给氧化铜矿的浮选带来很多麻烦,复杂氧化铜矿的高效回收已很难通过单一浮选工艺来实现,中国选矿药剂网将以具体案例,向您展示泥质难选氧化铜矿创新浮选的工艺流程。

样品:某铜矿物主要由氧化铜矿物组成,含铜3.82%,氧化率超90%,含假半乳石、富铜钴硬锰以及微量辉铜矿、天然铜、黄铜矿等。

原理:常见采用硫化浮选方法,易选氧化铜矿先浮选,难选氧化铜矿再浮选,铜的综合回收率大概在78%左右。但矿石含泥量大,泥化现象严重,这种方法很难控制住整个工艺流程,指标波动较大,根据这些实际,可通过旋流脱泥作业开展预脱泥处理,并针对难选氧化铜矿资源的有效利用,进行脱泥后浮选工艺优化试验。

试验:

利用FX旋流器脱泥。根据旋流器不同溢流口和沉砂口组合,进行不同出料口比的试验,得到不同脱泥率。参考原矿直接浮选的开路工艺和药剂系统展开沉砂分选。随着出口比的减小,经旋流器脱泥的污泥产量逐渐增加,污泥去除、浮选污泥现象有了很大改善。铜精矿的品位随脱泥率的而提高,直至9.42%为最佳比位。经测算,污泥中的铜金属分布率是13.05%,系统中铜的综合回收率为86.5%。

通过预先脱泥处理的工艺环节,包括矿浆浮选环境、药剂制度工艺参数等之前相比截然不同。此时,以脱泥率9.42%的最优比位为分界点进行浮选优化试验,从粗选段的药剂优化、提高浮选浓度等方面展开。

脱泥处理后,再进行氟硅酸钠的剂量试验,其余药剂剂量不变。结果显示,氧化铜精矿品位并非岁氟硅酸钠投加量的增加而变化,回收率先高后低,由此可见,通过脱泥处理后,投入过量的氟硅酸钠反而对孔雀石的浮选产生抑制作用。以数据看,与其使用g/t用量,将比例下降至g/t为最优参数。

结论:

在预先脱泥浮选工艺环节,当细泥去除率为9.42%时,可获得27.16%的浮选铜精矿综合品位,去除的细泥进行酸浸操作后,铜的浸出率可高达94.30%,全流程铜的综合回收率为85.46%。与原矿直接浮选工艺相比,铜浮选精矿综合品位提高3.88%,综合回收率提高6.32%,充分体现了脱泥-泥浸选冶联合工艺的价值所在。




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