C涂料企业一直给D重防腐公司提供无机硅酸锌车间底漆,年订货量是几百万元。国外A涂料企业在中间进入,也提供无机硅酸锌车间底漆。
但是A企业的车间底漆,在D公司喷好干燥后,切割时没有气味。而C涂料企业的该车间底漆切割有气味。所以C涂料企业因解决不了这一难题,被淘汰出局。
我与C涂料企业的老板是朋友关系,C老板当时向我提起,我很有兴趣,就开始研究起来。
首先我细读了C老板给我的无机硅酸锌车间底漆(醇溶性)的配方:
主剂由聚乙烯醇缩丁醛、异丙醇、锌粉、油性膨润土、二甲苯等溶剂,防锈颜料组成;
固化剂为正硅酸乙酯固化剂(外购)。
查询反应机理:正硅酸乙酯水解与锌、铁交联固化成硅酸锌铁和硅酸锌的复盐,并在钢材上有良好的附着。
因为聚乙烯醇缩丁醛溶液是像胶粘剂的东东。在这配方里最不耐温的大概就是它。所以当时我就提出——去掉它。
于是我做了无聚乙烯醇缩丁醛的主剂组份。然后与固化剂混匀喷涂,发现施工粘度很低,出漆量较原配方要大,但不影响制板。然后对比原配方所制样板,一起用天然气火焰灼烧(模拟切割)。结果如我判定一样:无聚乙烯醇缩丁醛的配方没有气味,而原配方比较刺鼻。
下面就是解决施工性这个问题。
首先我分析:聚乙烯醇缩丁醛的加入是带来涂料的真粘度,所以首先我就想到用气相二氧化硅配合膨润土来提高粘度,果然粘度有提升,但仍然不理想。
然后我又试了加入5%的大分子环氧树脂(E-12),未成功。
辗转反侧几天,既然切割要耐高温,能否加入些有机硅树脂。于是试了环氧改性有机硅、丙烯酸改性有机硅等树脂。最终在加入了2%(占主剂)的丙烯酸改性有机硅时,漆一下子稠了起来,心中窃喜。与固化剂混匀后的开稀防沉能做到12小时不沉。喷涂的状态较好,雾化几乎与原方相近,于是重复火焰灼烧试验,结果无气味。
于是再精确调整体系快慢干、填料搭配(找回上升的材料成本),最终拿到客户现场试喷后切割:通过。订单又回来了。
子曰:“由知、德者,鲜矣”。解释其意,孔子说:蹈行、践履“闻、见、学、行”“圣人之道”的智慧所得的君子,永远处在创新、创造之中啊。
放空自己,盯住目标,仔细闻见,跳出思维定式,研发成功的可能性会大大增加!与朋友们共勉。
编者按:涂料工程师朋友们,将您的一个小经验写出来就会对同行有很大的帮助或启发,本篇得稿费元,您还不来一篇?!
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