0引言
年8月14日,笔者来到某市某工程4#、5#楼一层混凝土楼出现不凝事故现场,看到5#楼一层梁板墙柱不凝部位两处总体积约35立方米,已经拆除完毕,准备重新浇筑;4#楼一层八根梁柱总体积30立方米,及陆续发现梁板混凝土不凝情况总计约立方米。混凝土强度严重不足,准备采取支护措施处理,保证施工进度,降低支护加固费用。同时开展事故原因调查,拿出整改措施,在确保混凝土生产同时不再发生类似质量问题。
通过详细走访调查,听取相关人员情况介绍,调取操作系统记录等,8月7日8:00至24:00生产混凝土方,发往六个工地,确认导致该起事故的混凝土系8月7日1#站13:55:56至16:23:47止连续生产并发往工地4#、5#楼的15车混凝土,共计方,采用的是2号水泥库,而发往其它工地的混凝土采用的是3#水泥库,六个工地所用粉煤灰库与泵送剂罐始终一致。所有供货工地复查证实此后再无类似问题发生。
1调查不凝混凝土发生原因
通过工地现场取样,问题混凝土的可能:实际配合比中外加剂严重超量,或者水泥粉煤灰比例严重失调。采取排除法对事故开展调查和分析。查进厂检斤单、合格证,确认当天使用的进厂水泥、粉煤灰、外加剂质量合格;现场勘查没有证据证明水泥仓混入粉煤灰;查1#站操作系统生产配合比记录中配合比数据、发货单正常;现场勘查水泥仓、粉煤灰仓、外加剂仓使用正常。
1.1查找原因
推测判断导致该起质量事故的直接原因可能有两种:
(1)工控计算机系统突然异常失灵,该时段外加剂秤失控,致使15车混凝土外加剂超掺,导致混凝土不凝。
(2)该批混凝土配合比中粉煤灰过量、水泥量不足导致混凝土不凝。
1.2措施
针对上述两种情况采取如下措施避免事故再次发生:
(1)设备上:1#站更换一套新主机控制系统,彻底避免因液剂秤失灵致使外加剂超掺情况再次发生。
(2)管理上:马上联系安装液剂秤专用监控摄像系统,并设专人负责监控掺加,确保今后1#站每一盘料生产过程外加剂掺量稳定可靠;组织对本月西站外加剂消耗进行盘点。
(3)技术上:开盘鉴定、试块留样、严控水泥、粉煤灰仓标识及进厂入仓上锁管理程序。研究方案对事故混凝土样品做化学分析,尽快得出发生混凝土不凝现象的依据,对这种混凝土强度严重不足,后续强度是否增长,为采取加固措施,保证施工进度,降低处置费用提供可靠依据。
2分析粉煤灰是否超量掺加
笔者从技术角度判断第一种外加剂超量掺加,导致混凝土不凝可能性不会持续7天不凝。笔者认为第二种可能性大:配合比中粉煤灰超量掺加、水泥用量严重不足导致混凝土不凝。
2.1分析目的
分析混凝土中粉煤灰是否超量掺加。
2.2分析措施
利用水泥与粉煤灰中CaO数据差异悬殊这一特点,判断这起事故是否为超量掺加粉煤灰所致。
2.3分析方法
采用氟硅酸钾容量法(氢氧化钠熔样-EDTA滴定法中CaO分析原理是分析样品中全钙)。
3样品制备
(1)样品3#与4#制备日期是8月16日,样品为8月14日和8月15日取4#楼墙柱同一部位混凝土筛除砂石骨料,轻轻破碎混凝土,取碎末烘干1小时(℃)后通过0.2mm方孔筛得到粉末。
(2)样品5#制备日期是8月14日(与3#是同一时间同一部所取样品),用水浸泡后用人工简易方法得到液体(东风站没有0.2mm方孔筛),液体烘干5小时(烘干箱温度是℃,2小时就能烘干到位,但因去西站调取数据没有及时取出)得到粉末。
(3)样品6#制备日期是8月14日,采用14#、15#楼墙柱C35生产配合比试拌5L混凝土样品,同样用水浸泡后用人工简易方法得到液体(东风站没有0.15mm方孔筛),液体烘干(烘干箱温度是℃)得到粉末。
4分析结果
通过公司2和公司3两个试验室做的对比试验(结果见表1)可以看到,同一样品CaO含量检测结果误差很小,对分析结论的影响可以忽略,所以仍以公司2试验数据做分析依据。
(1)不同日期、不同批次三个水泥公司试验分析结果显示,水泥A与水泥1#、粉煤灰B与粉煤灰2#质量均匀稳定,同时证明水泥与粉煤灰中CaO数据差异悬殊。
(2)样品3#与4#取样时间不同,3#与5#制备方法不同,但CaO数据分析结果相同。
(3)样品6#是C35生产配合比试拌混凝土样品,但与C、D计算及分析结果一致,说明试拌混凝土样品中CaO数据与理论推算一致,6#比D略有偏低主要原因是人工简易制备得到的分析样品时,有微小砂石残余混入。C、D是C35生产配合比中水泥与粉煤灰按比例配制的样品,C中各成分是加权平均计算得出,D是实验分析结果,C、D数据一致。
(4)从样品3#、4#、5#分析结果看粉煤灰占比大,利用公式:
(49.28x+4.28y)/(x+y)=23.78与x+y=得出编号3#混凝土样品中:水泥=kg/m3,粉煤灰=kg/m3;利用公式:
(49.28x+4.28y)/(x+y)=24.72与x+y=
得出编号4#混凝土样品中:水泥=kg/m3,粉煤灰=kg/m3;利用公式:
(49.28x+4.28y)/(x+y)=23.92与x+y=得出编号5#混凝土样品中:水泥=kg/m3,粉煤灰=kg/m3。
以上数据与正常C35混凝土配合比中,水泥=kg/m3,粉煤灰=kg/m3有较大差距。证明该起混凝土不凝事故是由粉煤灰超量掺加引起的,推断过量掺加原因是有一车粉煤灰(约50吨左右)混进水泥仓中。
(5)样品3#至6#四组样品经过烘干后CaO含量分析结果是否受影响?我们在多方咨询各级专家的基础上,认为:3#~6#四组样品制备方式不同,但都经过不同程度烘干,数据结果一致,不影响现有分析结果。
5结论
利用水泥与粉煤灰中CaO数据差异悬殊这一特点,采用GB/T—中氟硅酸钾容量法(氢氧化钠熔样-EDTA滴定法中CaO分析原理是分析样品中全钙),通过对水泥、粉煤灰、混凝土拌合物及施工现场不凝混凝土CaO分析,计算出不凝混凝土中水泥、粉煤灰实际掺量,对分析工程质量事故及采取加固措施,保证施工进度,降低处置费用提供可靠依据。